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西宁特钢烧结系统工艺优化实践
12Cr1MoV锅炉吊杆用钢的开发生产实践
河钢宣钢通过制定化学成分内控标准,并通过转炉工序实施“造双渣、高拉碳”,精炼工序实施微合金化与合理控制炉渣碱度,以及在高线轧制过程中制定合理的控轧控冷制度,成功开发出盘条70-1和70-2钢,盘条累计生产4.66万t,产品质量合格率达到100%。
青特钢烧结系统针对工序能耗高的问题,从降低烧结固体燃耗、烧结系统电耗和烧结点火热耗,及充分利用烧结环冷余热发电4方面进行改造。改造后烧结工序能耗吨矿下降4.5 kgce/t,年降烧结矿成本5 560万元。
根据电池壳用高精度极薄冷轧钢带的技术要求,对六辊HC轧机的工作辊、中间辊辊系,乳化液系统,电气控制系统等进行升级改造;同时试验分析了退火温度及退火保温时间对产品微观组织、物理性能的影响,优化了退火及平整轧制力等工艺参数,开发了电池壳用高精度极薄冷轧钢带。实物质量检验表明,产品厚度偏差0~-0.01 mm,板形平整、表面质量达到高级精度(FC)要求,屈服强度180~240 MPa,抗拉强度330~3...
介绍了莱钢1#1 880 m3高炉大修116 d后的开炉实践。通过充分的原料准备、严格的烘炉制度及分段装料等开炉前准备,选择合理的送风参数,动态调节料制,匹配送风参数,控制首炉铁出铁时间,控制充足的炉缸温度等一系列操作技术,实现了高炉开炉后炉况快速恢复,为开炉达产创造了好的条件,开炉3 d实现了日达产,煤比达到130 kg/t。
新冶钢炼铁厂淘汰落后烧结产能后,采取了优化配矿结构、强化设备管理和生产过程管控、推行厚料层烧结、降低 返矿率、提高日历作业率和建立烧结矿应急供料机制等措施,创新烧结“一拖三”保供生产模式,实现了烧结高产、优质、低 耗生产。与优化改造前相比,烧结矿入炉量提高了6.89%;烧结矿转鼓指数提高了0.96%,FeO含量降低了0.99%;烧结焦粉 消耗、电耗和煤气消耗分别下降了11.27%、4.15%和33...
承钢线材事业部120 t炼钢系统采用BOF—LF—CC工艺流程,成功冶炼高强度冷镦钢ML40Cr钢。在实际冶炼控制过程中,适当降低钢中碳含量,同时减少钢中P、S含量,提高钢水纯净度,成分稳定控制以及氮含量得到有效控制,铸坯表面、内部均满足了轧制要求。
济钢1#1750m3 高炉充分利用停产转型前的时间,通过精料、提高风温、富氧鼓风和提高炉顶压力等措施来提高利 用系数,刷新了济钢炼铁的历史记录,最高利用系数达到3.34 t/(d·m3 )。
为更换损坏的铜冷却壁,莱钢3 200 m3高炉进行了为期432 h的计划中修。采用空料线炉顶打水的方法停炉,加装临时打水装置,打水雾化严格控制炉顶温度,合理安排出渣铁,降料面到预定位置。高炉各项运行参数控制合理,实现了安全顺利停炉。
针对Q345E耐低温H型钢性能波动和产品表面质量差的问题,结合实际生产工艺条件,采用LCLA工艺生产,经过 优化工业试验,并对产品进行金相、SEM、TEM及性能检验分析,结果表明,LCLA工艺设计完全满足H型钢Q345E级别产品 性能指标要求,产品性能随终轧温度降低提升,随Nb合金含量增加,钢中第二相析出量细化组织的效果明显;产品力学性 能指标波动更小,数值离散度减小;表面质量提升。
济钢1#1750 m3高炉采取改善现有原燃料管理、完善炉况管理机制、合理优化现有技术、降低生铁含硅等措施,实现稳定高效低耗生产,高炉利用系数由2015年2.4 t/(m3·d)提高到2016年的2.855 t/(m3·d),燃料比由2015年的540 kg/t降低到2016年的520 kg/t。
结合中天钢铁第三炼钢厂帘线钢LX72A生产实际,通过控制铁水[Si]、[Ti]等含量和实施转炉“双渣留渣”冶炼技术,实现了转炉出钢高拉碳、低[P]和低[Ti]的要求,减少了脱氧产物和Ti夹杂物。调整精炼渣系碱度和优化中间包流场,使盘条夹杂物达到CaO-Al2O3-SiO2系相图塑性化控制目标,铸坯夹杂物尺寸由最大48 μm降低到20 μm以内。
济钢2#1750m3高炉按照计划进行降料面停炉。通过停炉前保持稳定的炉况顺行基础,停炉过程中控制好风量和配合合理的打水量,严格控制炉顶温度和煤气中氢氧的含量,合理组织炉前出铁等措施,停炉过程安全顺利,共用时10 h55 min,达到了停炉低碳低消耗的目的。
针对400系不锈钢板坯受钢种成分、凝固特点、组织结构等特征因素的影响,分析了板坯宽度精度控制达标率低的 问题,在稳定钢水质量、稳定钢水凝固过程控制的前提下,以长期积累的过程控制参数数据和板坯宽度数据为依据,通过建 立数学模型,以线性回归的统计方法建立了二冷区动态调整冷却强度的优化方案,优化后板坯宽度合格率大幅度提高, 410S板坯宽度质检合格率提高了19.01%。

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