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针对转炉大面修补料使用寿命短、烧结时间长等问题,加入铝粉作为助燃剂、铁鳞作为促烧剂,并引入促流剂,研究了新型结合体系对材料性能的影响。结果表明:Al 粉的引入可明显提高材料强度,但同时导致材料流动性降低,加入量为1%时,材料综合性能最好;铁鳞起到了促烧作用,加入量以 1%为宜;促流剂 B 可明显提高材料的流动性,加入量为 2%。改进后的修补料使用寿命提高两倍。
针对转炉大面修补料使用寿命短、烧结时间长等问题,加入铝粉作为助燃剂、铁鳞作为促烧剂,并引入促流剂,研究了新型结合体系对材料性能的影响。结果表明:Al 粉的引入可明显提高材料强度,但同时导致材料流动性降低,加入量为1%时,材料综合性能最好;铁鳞起到了促烧作用,加入量以 1%为宜;促流剂 B 可明显提高材料的流动性,加入量为 2%。改进后的修补料使用寿命提高两倍。
通过炉渣成分的控制,采取反复间歇式吹入高压氮气的溅渣护炉技术,优化溅渣护炉模式;采用铁块渣补的方式护炉;优化转炉底吹系统和留渣操作,降低了终点碳氧积,降低了终点渣样中(TFe)含量,减少了渣中的金属损失,提高了金属收得率。经济炉龄的炉衬维护工艺降低了石灰、镁质熔剂、耐材等消耗,吨钢约节省费用 1.728 元 /t。
为了促进转炉炼钢技术研究,总结推广转炉高效率低成本炼钢技术的应用经验,中国金属学会炼钢分会定于2017年4月14日在长沙召开“2017年高效率低成本转炉炼钢关键技术高级研讨会”。会议由炼钢分会主办,北京联合荣大工程材料股份有限公司协办。
以含 C 量 1.O%、含 Cr1.5%的高碳铬轴承钢 GCr15 为研究对象,莱钢利用现有的长流程生产线(高炉+铁水预处理+转炉初炼+炉外精炼+真空脱气+钡处理+连铸+连轧),通过控制有害残余元素、非金属夹杂物、气体含量和碳化物组织试制开发了高纯净度 GCrl5 轴承钢。结果表明,钢中 O 含量低于 0.000 8%,Ti 含量在 0.002 5%以下,S 含量平均0.004%;轧材中心疏松、一...
为回收用转炉吹炼过程产生的高温烟气热量,利用高温烟气对石灰炉窑内的石灰石进行焙烧,系统组成主要包括蓄热室、石灰炉窑、一次除尘换热器、二次除尘器、煤气风机、冷却风机、换热风机、煤气切换站等。高温烟气焙烧石灰系统应用后,实现了转炉一次高温烟气除尘、净化、降温,烟气所含物理热70%、化学热100%得到回收再利用。
为了降低炼钢生产成本,济钢210 t转炉采用留渣操作工艺。针对留渣操作影响转炉内温度、影响开吹泄爆和过程 喷溅等问题,采取控制留渣量和氧气流量,优化冶炼二级计算模型参数设置、优化加料模式和装入结构等措施,实现了留渣 操作过程平稳,留渣比例达到60%以上,泄爆率由8.9%降低到2.3%,吨钢石灰消耗降低3.8 kg,年炉渣排放量降低2.5万t,年 创经济效益达1 026万元。
石横特钢集团有限公司炼钢厂为提高转炉煤气回收量,采取优化回收条件参数、降低烟罩、风机转速与二文环缝优化匹配以及三通阀动作时间优化等措施,同时做好喷淋水水质的监督管理和定期点检、及时清淤等日常工作,提高转炉煤气品质,降低了电耗,增加了煤气的回收量,吨钢可增加效益0.6元。
中国金属学会定于2016年9月7~9日在浙江省宁波市举办“2016年转炉炼钢生产仿真模拟培训班暨宁钢杯全国转炉模拟炼钢比赛”,浙江省冶金学会、杭州钢铁集团、宁波钢铁有限公司公司承办,北京科技大学、北京金恒博远冶金技术发展有限公司和宁波北仑职业高级中学协办。
对120 t转炉投料溜管氮气密封系统进行改进,将氮气吹入方式由单口吹入改为环形吹入,优化氮气吹入管安装角 度,增加环形稳压气包及电磁控制阀。改造完成后,实现吨钢氮气消耗量降低15 m3 ,每年节约生产成本1 102.5万元。
介绍了日照钢铁控股集团有限公司根据转炉炼钢条件变化,采取调整转炉炉料结构、优化工艺操作等措施,对干法除尘转炉系统配加高炉返矿进行可行性试验。生产实践证明,高炉返矿替代成品烧结矿作为转炉冷却剂使用是可行的,没有出现除尘器电场跳电、泄爆阀泄爆等异常情况,每消耗1t返矿可节省约20元的加工费用。
从铁水温度和铁水中Si含量两方面分析了污泥球在转炉工序利用率情况,研究证明,在现有工艺条件下进一步增 加污泥资源利用率是可行的,实验中污泥球的最佳回收量达到了3.5 t/炉,高温和高Si含量都有助于污泥球的回收利用。一 般情况下,最适合转炉回收利用污泥球的铁水条件是温度1 280 ℃,铁水中Si含量0.5%。
转炉经济炉龄探讨     转炉  经济炉龄  浸蚀机理  耐材消耗  成本       < 2016/7/14
通过对炉衬浸蚀机理及炉龄影响因素的分析,认为转炉存在一个综合消耗成本最低的炉龄或炉龄段,即经济炉 龄。但在经济炉龄的选择和确定时,需根据企业具体情况综合考虑生产成本、产品质量、生产组织等因素,选择一个适合本 企业的最佳经济炉龄。
转炉底吹系统进行改造,底吹采用透气砖、套砖和座砖组合式结构,更换时透气芯砖与套砖之间用散装接缝料填充捣实,为防止透气砖下沉,采取法兰盘对接螺栓固定装置。实现热更换功能后,终渣w(TFe)降低了1%,终点碳氧积降低了3.0×10-8、吨钢耗氧量降低了2.1 m3,保证了全炉役底吹效果。 更多还原
为降低钢铁料消耗和生产成本,利用120 t转炉开发了全矿石冶炼工艺。选择杂质含量低的TFe 62%矿石,通过优化矿石布料工艺和供氧制度,解决了全矿石炼钢遇到的布料困难、喷溅和炉衬侵蚀严重等难题。冶炼过程化渣良好,炉渣脱磷率提高了1.17%,钢铁料消耗降低了28.95 kg/t,降低成本6.42元/t。 更多还原

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